top of page

ลดต้นทุนกว่า 17 ล้านบาท/ปี เพียงเปลี่ยนจากลมอัดมาใช้ระบบลมประหยัดพลังงาน

  • รูปภาพนักเขียน: Pavinee Hass
    Pavinee Hass
  • 17 ก.ค.
  • ยาว 1 นาที

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค.

ree

🎯 ปัญหา


โรงงานผลิตกระป๋องแบบสามชิ้นต้องการลดการใช้ลมอัดเพื่อประหยัดต้นทุน และให้ผ่านเกณฑ์รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับโรงงานผลิตกระป๋องทั่วไป โรงงานนี้มีหลายจุดที่ต้องใช้ลมเป่าระบายความร้อนและทำให้แห้ง โดยเดิมใช้หัวฉีดลมอัดและท่อเจาะรูแบบเปิด ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก


ree

💡 โซลูชัน


เราได้ติดตั้งระบบ WindJet® Air Knife และ Air Cannon ใช้ Blower ที่ประหยัดพลังงานและดูแลรักษาง่ายแทนระบบลมอัดเดิมใน 4 จุดสำคัญ ได้แก่:

  1. จุดแยกแผ่นเหล็ก (Sheet Separator):→ ใช้ Blower ร่วมกับ Air Cannon → แทนหัวฉีดลมอัด 6 หัวเดิม

  2. หลังขึ้นรูปและเชื่อมกระป๋อง:→ ใช้ Blower กับ Air Knife → แทนท่อลมเจาะรูเดิมที่ใช้เป่ารอยเชื่อมให้เย็น

  3. ดันกระป๋องเข้าสายพานแม่เหล็ก:→ ใช้ Blower ร่วมกับ Air Knife → แทนท่อเป่าลมทำเองแบบเจาะรู

  4. ก่อนบรรจุภัณฑ์:→ ใช้ Blower กับ Air Knife → แทนหัวฉีดลมอัดที่ใช้เป่าความชื้น


✅ ผลลัพธ์


  • ลดการใช้ลมอัดได้เกือบ 3,800 scfm

  • ประหยัดค่าไฟฟ้ารวมกว่า ประมาณ 17 ล้านบาท (รวมต้นทุนค่าไฟของระบบ blower แล้ว)

  • คืนทุนภายใน ไม่ถึง 1 เดือน

  • ผ่านเกณฑ์รับ ทุนสนับสนุนด้านพลังงานจากรัฐบาล

  • ได้ระบบลมร้อนสะอาด ความเร็วสูง เสียงเบา และดูแลรักษาง่ายพร้อมทำงานต่อเนื่องตลอด 24/7


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ภาวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทร. 0-2911-4761-5

อีเมล์: pawin@pawin.co.th

Line: @pawinengineering or https://lin.ee/bU4UG9M


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา


ree






Dr. Pavinee

Expert in Drying Solutions



ความคิดเห็น


bottom of page